千磨万击“控粒度” 优化配置“扩瓶颈”

——中州铝业“提高低温拜耳法工艺前段流程通过能力研究”项目侧记

2020年12月28日 9:38 6419次浏览 来源:   分类: 铝资讯   作者:

中铝中州铝业有限公司“提高低温拜耳法工艺前段流程通过能力研究”科技成果针对目前国内低温拜耳法生产工艺中存在磨机台时产能低、磨矿粒度分布不均、溶出沉降性能差等诸多难题提出了具有针对性的解决方案,有效解决了外矿低温拜耳法生产氧化铝工艺难题,对整个行业发展起到了积极推动作用。同时,还得到粗砂这一可创造效益的中间产品,为国内氧化铝企业首创。该项目于今年9月19日,被中国有色金属工业协会评价为国际先进水平。

2019年,在严峻的市场行情、环保等诸多压力挑战下,中州铝业低温拜耳法生产陆续由“国产矿+后加外矿”转变为纯外矿生产模式。在实际的生产过程中,由于外矿矿石水分大、粘度大、有机物含量高、各种产地矿石品位特性差别较大等问题直接导致出现了磨机产能低、沉降通过困难等难题。尤其是在逐步增加澳矿、几内亚矿用矿比例之后,更是出现了矿耗增高、泥量增大等一系列窘破、被动的生产局面。这些难题给磨矿、沉降流程效率带来了极大考验。

面对生产瓶颈,该企业立即成立攻关专项小组,组织第二氧化铝厂生产技术科、磨浮车间、溶出车间等相关单位,汇集磨矿、沉降相关专业技术人员,将目光聚焦现场,大胆探索实践。根据当前的流程现状和矿石特性,该企业将磨矿和沉降作为主要切入口,以设备改造与流程优化创新为基础点,引入粒度控制概念与沉降流程前段赤泥再利用概念,提升磨矿和沉降系统通过能力,从而提高流程效率。

在磨浮车间,磨机台时产能是磨机生产系统的一项重要指标之一。而“提高低温拜耳法工艺前端流程通过能力”核心目标就是要提高磨机台时产能。面对这些棘手问题,车间领导和技术骨干迎难而上、主动请缨,通过认真分析影响台时产能的主要因素,对不同产地矿石进行筛分、溶出、沉降实验,实行“对症下药”。从调整各种矿石的磨机球配比,优化分级机、沉砂嘴分级效果入手,制定了合理的矿石粒度控制标准,进一步优化磨矿粒度分布,降低磨矿成本,为后续溶出沉降流程打下坚实基础。同时,为解决矿石水分大,黏度高对输送过程的影响,大胆提出了对磨机输送系统进行改型与合理配置,形成外矿输送系统配置方案;并针对有机物含量高、水分大的所罗门矿实施专矿专磨制度,在粒度控制概念的基础上,对所罗门矿磨矿流程进行优化配置,大幅提高了所罗门矿台时产能。

在溶出车间,因使用外矿后物料本身较为黏稠,赤泥流动性差,低温改造之后,沉降成为中州铝业拜耳法流程的瓶颈流程,制约拜耳法产能。在该企业各单位的共同努力下,先后新增了中心套筒斜板导流布料装置,有效改善了平底槽内圈积泥速度;新增赤泥除砂装置,有效减少平底槽内粗砂沉积,利于赤泥沉降、降低流程设备磨损;在絮凝剂配置方面,又新增稀释矿浆和絮凝剂混匀装置,更加有效提高了絮凝剂利用效率。同时,引入沉降前端赤泥再利用概念,设计除砂流程,减少进入沉降系统泥量以及粗砂带来的管道磨损等问题。同时,反过来对提高磨机台时产能起到一定的推动作用。

在项目攻关过程中,一次次优化改造从讨论、制定、实施都汇集了无数奋斗者的汗水,该企业各级领导和专业技术人员夜以继日、自我加压。虽然探索的道路充满了荆棘与坎坷,但是在企业创新发展的道路上,他们却毫不畏惧,他们凭借着遇水架桥的闯劲和韧劲,不断发挥自身的光和热,不断寻求更多创新思路,不断向前迈步,使中州铝业不断适应、完善、提高低温拜耳法生产工艺。

在中州铝业的拜耳法低温改造过程中,“提高低温拜耳法工艺前端流程通过能力”得到了成功应用,并取得了较好的技术经济指标,年累计可产生效益上千万元。

责任编辑:王慧

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