变局中开新局——中铝中州铝业有限公司开展降本增效活动纪实

2020年11月26日 9:30 7330次浏览 来源:   分类: 铝资讯   作者:

今年以来,受突发新冠肺炎疫情、贸易摩擦加剧的双重影响,有色金属价格走低,企业生产经营困难,举步维艰。中铝中州铝业有限公司全体员工凝聚力量,直面风险挑战,踏平坎坷艰险,打响降本增效攻坚战,促进生产经营呈现难中有为的良好态势。截至10月份,在常规化做好疫情防控的同时,该公司碱耗、电耗、煤耗等主要消耗指标同比分别下降9.7%、11%、5%,吨产品完全成本同比下降9%。
创新设备管理 提高设备效能
今年以来,中州铝业实施“设备、降本”联动的管理思路,在强化现场管理提升、实施设备点检标准化、检修作业标准化的同时,在设备维护保养创新上“做文章”、在设备节能改造上“下工夫”,为打好降本增效攻坚战提供设备支撑。
一季度,锅炉主蒸汽母管南段已到规定检测周期,若停产检测,蒸汽产量损失将超过2000万元。为尽量节约损失,经过多次论证,该公司专家组提出了将锅炉把母管隔离进行检验的方案,虽成功率只有10%,但却能减少费用约400万元。
只要有10%的可能,就要做100%的努力。为成功推进项目,该公司能源管理中心和相关部室,就检测时锅炉的隔离措施、降温降压方法、人员配置协调等方面进行了10余次专题讨论,最终形成了《锅炉蒸汽母管检验作业指导书》。
在河南省锅检院焦作分院、焦作市市场监督管理局有关专家现场指导下,各施工单位按照《指导书》的要求,精细作业,经过4天4夜的努力,最终将主蒸汽母管成功隔离,并顺利完成了锅炉系统投产17年来首次不停产母管检测工作。
此外,为节约能源浪费,该公司还对工业循环水系统的8台水泵进行了节能改造,实现节电率达30%以上;完成了5#焙烧炉流化床余热利用改造,月节约蒸汽约1000吨;推进了循环水泵、磨机大瓦、溶出矿浆泵等设备的冷却水系统改造,减少了无效循环,使日均新水用量降低了4000余吨。
设备效能的提高有力助推了生产经营绩效如芝麻开花——节节高。据统计,目前中州铝业冶金级氧化铝产量同比增长2.1%,精细氧化铝实物量同比增长5%,工艺能耗同比下降13%。
携手奋战 推进全流程降本
氧化铝生产是典型的流程型生产,也就是生产过程环环相扣,只有做好每一个环节的降本工作,才能做精成本控制。在年初的职代会报告中,该公司要求,各个单位要牢固树立全厂一盘棋的思想和“命运共同体”意识,同心协力,聚集降本,持续强化精益生产,努力提升生产经营绩效。
物资供应做到“物美价廉”无疑是推动降本增效的起点。该公司营销采购中心加强市场调研,充分了解各地各类物资价格,全面分析预判价格走势,适时“出手采购”。将采购模式由过去的与供应商“一轮询谈价”变为现在的“多轮询比谈价”,全方位挤干价格水分。与此同时,采购人员定时深入生产一线,准确掌握各单位物资库存状态,科学控制物资采购量,实现市场价格高时少采购,价格低时多采购。今年9月份,该公司液碱采购价格创5年新低。
生产系统扭住关键攻坚克难,全力降低生产成本。第二氧化铝厂克服矿石品种多样、流程通过困难等不利因素,全面加强指标跟踪,促进了碱耗、电耗、汽耗等消耗指标优化。新材料公司从费用压降、运行提效、技术降本等方面找出问题关键点,强化过程控制,生料浆水份这一关键指标达到同行业领先水平;生产保障中心实施“主线引领、分项穿插”的24小时设备检修作业新模式,在保证检修质量的同时,提升了设备检修效率,确保了大型设备的运转率。
能源成本占据了完全成本的约三分之一,是降本增效的主要“潜力点”。该公司开展了《深挖能源系统潜力,助力企业极限降本》攻关项目,组织协同各生产单元,全面提升动力电利用效率、水利用效率、热利用效率等“三大效率”,提高了能源利用效率,促进了能源成本大幅降低。今年前10个月,该公司综合能耗同比下降了约15%。最终,该项目凭借着良好的能源降本效果,捧回了中铝股份组织的“创新在线”成果交流一等奖。
人人“打算盘” 个个算细账
一个人的力量是有限的,但是无数个有限力量组合起来,就是无限,就会无坚不摧。“对在几度漩涡中艰难成长起来的该公司来说,危机也只是寻常。”该公司党委班子深情地鼓励员工,“只要每一个员工从身边事做起、从岗位做起,集腋成裘,就能将成本牢牢掌握在自己手中。”
“蒸去流程中的一吨水需要消耗半吨蒸汽。”“生料浆水分指标每超出规定值的百分之一,当班成本就要升高2000多元。”新材料公司把自身产品和市场同类产品对标情况反馈给员工,让各部门员工当好“账房先生”。在一次次的对比计算中,员工的工作热情得到激发,找到了降本增效的“着力点”。
公司生产高温氧化铝产品的两套旧包装系统,由于包装能力不足,故障率高、废料产生量高。为此,新材料公司成品车间成立攻关小组,查找原因,对症下药,制定改进方案。经过20多天改造后,该系统包装能力攀升至原来的3倍,废料量下降到了1%以下。
作为该公司的主体生产单位,第二氧化铝厂大型设备多、流程复杂,电耗占据了成本很大一块儿。为此,该厂出台《节电节汽攻关方案》,要求全员积极行动,消除无效电耗,促进流程经济运行。员工们出主意、想办法,抓好工艺优化和设备管理,消除跑冒滴漏、液量冲淡等产生的无效电耗,收获了吨产品电耗同比降幅11%的好成绩。
既抱西瓜,也捡芝麻。原本是外包处理的设备小故障,如今改为员工自己动手攻坚,为的就是省下那每次百十来块钱的清理费,为企业降本增效“添砖加瓦”。
大海中若没有风浪,就显示不出帆的威力。目前,中州铝业全公司上下拧成一股绳,以降本为支点,于变局中开新局,撬动利润“蛋糕”不断做大,向着完成全年目标任务铿锵前行。

责任编辑:于璐

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。