工作效率与幸福感的双重提升——记豫光锌业三厂电解二工段工段长秦鹏飞

2026年03月31日 11:14 1002次浏览 来源:   分类: 科技创新   作者:

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秦鹏飞

连日来,河南豫光锌业有限公司锌业三厂生产车间里机器轰鸣,电解二工段生产线平稳高效运转。不见往日员工挥锤砸料、奔波巡检的忙碌身影,取而代之的是岗位员工在监控终端上清晰地看到各项生产数据、便捷地进行精准调控。工段长秦鹏飞则在车间里穿梭,仔细检查着每一台设备的运行状态,查看各项生产指标。他用技术创新成果为生产保驾护航,让一线员工实现轻装上阵。

“以前,碳酸锶下料不均,料仓总是粘料,我们需要24小时盯着,任何时候都不敢松懈。现在好了,改造后的料仓再也不粘料,每2小时巡检1次就行,劳动强度降了一大截,值班也轻松多了。”正在巡检的电调班班长黄凌志笑着说。这一切的改变,都源于秦鹏飞带领团队啃下一个个技改“硬骨头”。

碳酸锶下料难题曾是工段提质降耗的“拦路虎”——自制螺旋搅拌下料器因物料易粘特性,常出现断料、涌流等问题,日均产生近1吨的碳酸锶消耗,仍难以保证锌锭质量,员工常年被烦琐的巡检盯防工作缠身。

回望这一年的攻坚路,秦鹏飞记忆犹新:“没有成功案例,就自己摸索;没有技术标准,就反复测试。白天,泡在现场,观察物料;晚上,查阅资料,对接厂家。光是拨料铲的设计稿,就改了好几个版本。”他大胆地将厂家推荐的波浪形拨料铲优化为“5”字形,重构设备传动结构,让辅料充分翻腾,彻底解决粘连问题。如今,碳酸锶日均下料量降至0.5吨,锌锭合格率稳步攀升,一线员工彻底摆脱盯防工作。这就是秦鹏飞送给团队最实在的福利。

冬季保生产,夏季防高温,车间的生产温度把控始终是关键工作。夏季高温时,冷却塔降温能力不足,电解槽温一度攀升至47摄氏度,电解析出风险增大,电耗居高不下,还存在环保隐患。秦鹏飞带领团队另辟蹊径,从出液管道改造入手,将塔顶直喷改为两侧对喷,加装蜗壳喷淋装置让液体雾化,降温幅度可达到6~8摄氏度。同时,通过加装收水器、增设回流管道,既能解决酸雾外溢问题,又可保障冬季生产不受过度降温影响。7台冷却塔完成喷淋改造后,电解槽温稳定在42~43摄氏度,高温隐患彻底消除。

“降本增效的核心就是抠细节、解难题,把每一分能耗都省下来。”秦鹏飞的话,是他攻坚槽电压差值难题的真实写照。整流器与槽电压之间3~4伏的差值,意味着持续的能耗浪费。秦鹏飞带领团队使用热成像仪,对224个电解槽、所有溜槽和平台进行逐一扫描,精准定位漏电点位并及时整改。大修期间,秦鹏飞紧盯水平仪,指挥团队反复调试,更换电解槽底部PVC绝缘垫板,将槽电压差值降至1伏以下,创下历史最低。为进一步降低槽电压,他历经2个月的试验,摸清阳极泥积累规律,将阳极板通平周期从28天压缩至19天,推行风干24小时再通平的新工艺,还将极板间距从75毫米缩短至72毫米,工段槽电压从峰值745伏降至732伏,为能耗降低筑牢基础。

2025年8月,秦鹏飞牵头组建专项攻坚小组,团队成员查阅海量的技术手册,在线学习课程。历经1个多月的日夜奋战,终于实现“现场仪表采集+上位机集中监控”,一线生产迈入智能化管控新阶段。如今,车间运转室的集中监控系统成为“智慧大脑”,电压、槽温、冷却塔降温幅度等数据实时显示,电脑一键生成历史数据曲线,员工再也不用东奔西跑采集数据、凭经验调控风机,生产异常均能快速定位并处理。

秦鹏飞还牵头成立“电二创新工作室”,解决、优化现场生产难题12项。在他的带领下,电解二工段形成“人人讲创新、个个钻技术”的浓厚氛围。谈及技改攻坚的初心,秦鹏飞的话语朴实而温暖:“就是想为一线员工减负,让大家从繁重的工作中解脱出来,改善劳动条件,工作轻松的同时,把生产中的浪费点、低效点都解决掉,实现降本增效。企业效益好了,大家的收入也能跟着提高。让大家干得轻松、赚得更多,这就是我最想看到的景象。”

责任编辑:任飞

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