党建引领强根基 融合赋能创佳绩——中铝山西新材料氧化铝厂提产降耗、提质增效工作侧记
2025年11月10日 10:50 458次浏览 来源: 中国有色金属报 分类: 铝 作者: 杨红 吕丽萍
今年上半年,中铝山西新材料有限公司氧化铝厂(以下简称“氧化铝厂”)锚定“提产降耗、提质增效”核心目标,在矿石品位持续走低的严峻挑战下,积极构建“党建引领、工艺精进、设备护航”的全链条提效模式,向着“高水平、低成本”目标不断迈进。经过不懈努力,该厂商品产量较2024年同期提高了13万吨,实产产量较2024年同期提高了7.6万吨,均完成年初制订的挑战目标;矿石、碱、汽等主要消耗指标大幅下降,溶出率、循环效率、分解率也均创历史新高,其中,5月份实现实产超计划5.8%,实现投产后首次达成设计产能。
三级联动聚合力
党建引擎强驱动
氧化铝厂将“党建做实就是生产力”理念转化为“一二三”党建工作法,即以党委统筹为核心,构建“党委领导—支部主抓—党员参与”的三级联动体系,通过“责任落实机制+考核激励机制”双轮驱动,推动党建与生产同频共振。
“要树立‘抓基层、强基础’双基逻辑,实现干部思想观念和员工操作习惯两个转变。”4月中旬,一场“双基逻辑”大讨论让该厂干部员工受到了一次精神洗礼。党委班子深入基层调研,针对蒸发四组因设备老化导致出料量不足问题,组织技术团队有效利用闲置管道实施出料改造,以零投入实现进料量每小时增加150立方米,机组产能提升40吨/小时,彰显了党建引领下的攻坚实效。
该厂党委创新开展“一人一单”绩效管理,与党员价值创造活动有效融合,将党性指标转化为可量化的生产数据。在原料工区党支部,最关键的进出料皮带是“党员责任区”,最难控制的指标是支部“两带两创”项目课题,最难最脏的环境治理是党员突击队的主战场。活动开展以来,原料工区铝硅比差值稳定在85%以上,远超出70%的考核目标,一线党员评星率达83%,让党员价值在生产中充分彰显。
党员示范岗、党员突击队与“两带两创”项目的实施,让党员成为生产一线的“红色先锋队”。上半年,该厂设立4个党员示范岗、10支党员突击队,并细分难度,从五个维度实施“两带两创”项目课题20余项,创效332万元;党员突击队清理皮带廊积料400余立方米,义务献工达630人次,党建和生产同向发力、同步推进,切实将党组织优势转化为攻坚效能。
精细管理挖潜能
高效生产提效益
氧化铝厂将全要素对标融入生产全流程,建立健全“精准调控、标准作业、指标攻坚”的精细化管理体系,强化调度统筹预判,推行全流程标准化作业,不断释放生产潜能。
智能集中管控操作室里,十余名来自氧化铝各工序的主控人员紧盯关键设备数据,对生产工艺参数进行实时精准调控。“通过实施数智化改造,645个实时生产数据,让我们能够快速识别任何偏离设定值或预期趋势的微小波动。”主控人员卢国杰熟练操作鼠标,将工艺参数精确地拉回目标范围,减少指标的波动。
“按照高压溶出运行地图,设备的关键巡检部位一目了然。”5月的一天,岗位人员杜国栋来到集中润滑站,详细查看TCL模块、通讯信号、油泵等关键部位。高压溶出是氧化铝生产的心脏,该厂以溶出机组高效稳定运行为中心,建立了机组运行“地图”,专业人员每天对溶出机组运行条件进行检查和监控,保证溶出机组满罐率,确保预热温度在规定值范围内。
该厂创新推行“指标控制清单、百元降本清单、问题整改清单”管理模式,并以循环效率、分解率、溶出率“三率”重点指标为突破口,建立日跟踪机制,不断优化工艺流程。通过坚持问题导向,实施“精液分料箱流程优化”,提高重力势能增加压差,配合分料箱流量精准监测技术,使精液分配均匀度偏差从30%降至5%以内,为分解率提升奠定了坚实基础。
为形成“千斤重担人人挑”的攻坚氛围,氧化铝厂以强化岗位工艺操作、过程控制为重点,大力推行岗位勤走现场、勤联系、勤动脑、勤解决、勤操作的“五勤”工作法,上半年,发现并处理设备隐患300余起,非计划停机时间同比减少50%。同时,将产量、质量及矿、碱、汽等五大消耗指标细化分解,纳入干部员工绩效考核,全面激发全员精益生产热情,营造了全员攻坚挑重担的工作氛围。
精益点检保运行
设备护航促高产
设备长周期稳定运行是稳产高产的重要保障。氧化铝厂严格执行“岗位日常点检—工区专业点检—分厂精密点检”三级点检制度,岗位日常点检注重设备的外观检查和基本性能测试,工区专业点检深入检查设备的关键部件和运行参数,分厂精密点检则借助先进仪器对设备进行全面“体检”,全方位守护设备运行。
在原料4号磨机检修现场,设备区长乔志文每天都会带着点检表和测量工具,对磨机的轴承温度、齿轮啮合情况、筒体振动等进行细致检查。有一次,他发现磨机主轴承温度比平时略高,凭借丰富经验判断可能是润滑不足,立即安排人员补充润滑油并调整润滑系统,避免了轴承因过热损坏,保障了磨机正常运行,体现专业点检的重要作用。
实施清单式验收,确保检修质量。在氧化铝厂,每一个检修项目都有详细的验收清单,从零部件的安装尺寸到设备的运行参数,项目负责人都要逐一对照检查。通过质量清单管理,高压溶出保持了10个月“零非停”的良好运行态势。该厂还定期组织设备管理人员和岗位人员进行培训,邀请设备厂家技术人员现场授课,通过理论讲解、实际操作演示等方式,累计培训300余人次,提升了全员设备管理能力。
该厂积极组织技术人员优化工艺流程,通过对辊压机运行方式进行优化,提高了处理能力和效率;平盘喷头式改为瀑布式,日节约蒸汽费用约4000 元;种分槽与宽板降温设施碱洗流程改造,将进碱管道与循环碱洗管道物理分离,碱洗效率提升50%,从根本上改善了设备运行状况。
氧化铝厂将秉持“以一为基谋新局 勇争第一创价值”精神,深化“一二三”党建工作法,以党建引领聚焦提产降耗,持续推动管理提升和技术创新,为实现更高水平的发展而不懈努力。
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
