安徽九华新材料公司“微小改”促进质量大提升

2025年11月04日 13:24 448次浏览 来源:   分类: 科技创新   作者:

“上次审核中发现的铅锭标识问题已全部整改,并建立了定期巡查机制,从源头杜绝了问题反复。”10月28日,在安徽九华新材料公司体系审核“回头看”检查中,审核组对问题整改成效给予充分肯定。

今年以来,该公司稀贵分厂从产品标识管理入手,推动“微改进”落地,明确标识“专人粘贴、定位粘贴”标准,将标识统一固定于铅锭醒目位置,防止脱落,同时,建立“班前检查、班中抽查、班后复查”三级巡查机制,确保每批产品标识完整、全程可追溯。此举不仅消除了追溯隐患,更契合体系对“产品标识唯一性”和“追溯性可实现”的核心要求。该公司以体系审核和标准化检查为契机,聚焦生产各环节的“微改进”,通过“全流程闭环管理”加速质量管理“微循环”。为保障改进落地,该公司建立“改进事项台账”,对每项优化内容明确目标、责任、时限与验收标准,实行“一人一责、一事一档”精细管控,杜绝形式主义。

该公司在前期检查发现,稀贵分厂个别操作记录数据与标准化控制参数存在差异,便立即将其纳入“改进台账”,责任精准到岗,限时整改。该公司企管部与生产部联合成立专项小组,采取“现场调研找根源、专家会审定方案、专项培训强执行”三步法,梳理流程、修订作业指导书、开展“理论+实操”培训,确保员工规范操作。整改后,关键质量参数达标率由98%提升至100%,产品稳定性显著增强,实现了闭环管理。

该公司注重以“微改进”带动“大提升”,将单点整改与长效机制深度融合,实现“整改一个点、覆盖一个面、完善一套机制”。近期,该公司仓储部门为提升铅锭外观质量追溯能力,完善记录流程,要求“每批次必记录、关键瑕疵必标注、数据必归档”,并联动生产、质检等部门,全面排查其他产品外观管理,新增外观质量追溯规范,明确记录频次、内容与归档标准。此举不仅使铅锭外观质量追溯准确率达到100%,更推动全公司产品外观管理实现“有记录、可追溯、能溯源”。该公司通过“微改进+闭环管理”模式,今年以来,共推进体系审核及标准化检查相关改进48项,全部实现闭环,完成率100%,产品一次合格率持续稳定在100%,客户投诉率同比下降8%,因标识、记录等基础管理问题引发的投诉降为零。

(夏富青 张军 纪陈红)

责任编辑:任飞

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