中冶铜锌阿米巴模式激活经营活力
2025年10月30日 10:27 594次浏览 来源: 中国有色金属报 分类: 铜镍铅锌 作者: 岳可可 胡先明

冶炼锅炉工勤调阀门节水
今年以来,中冶铜锌所属资源公司(以下简称“资源公司”)以阿米巴经营模式为突破口,构建起“划小核算单元、全员参与、模拟市场化”管理体系,激活经营活力,为全年目标的实现奠定了坚实基础。
资源公司遵循“工艺流程导向、管理边界清晰”原则,将原有的5个生产单元细分为多个经营主体。采矿厂按照“生产+维修+运输+管理”模式划分,运输比单月柴油单耗降低了 0.2%。选矿厂实施“破碎+磨浮+管理”的工序级核算,设备维护响应速度大幅提升。同时,职能部门首次被纳入费用考核体系,通过设定费用定额指标,有效倒逼管理效能提升。
资源公司依托《阿米巴经营(成本)管理指南》,建立“四级管控、三级核算”成本管理体系。标准成本流程图的深度应用功不可没,它将成本控制节点可视化,形成了“数据记录-异常预警-措施反馈”的闭环管理机制,助力各部门实现成本精细管控。
采选冶各经营单元每周(月)召开经营分析会,员工从“执行者”转变为“管理者”。采矿厂一线员工凭借对成本结构的深刻理解,优化爆破参数,使炸药平均单耗较1月下降3.7%。资源公司同步建立阿米巴综合考核体系,让各经营单元内部进行模拟市场化结算,构建价格核算与考核体系,以市场化手段提升内部效率,促进各单位间的竞争与协作。一季度数据显示,80%的厂矿和车间已具备预算与分析能力。资源公司通过“导师制+模拟经营”的培训体系,有效提升了全员的管理意识。
在生产提升方面,采矿厂与选矿厂积极开展工艺革新与流程再造。选矿厂围绕破碎、筛分、磨矿等核心环节进行技术优化,实现生产工艺精细化管理。在成本控制方面,采矿厂推行修旧利废,保养核心设备,一季度限额材料消耗同比减少2万美元。各阿米巴以单元自主核算驱动成本管控精细化。
冶炼作为火法生产的重要环节,其高压运转设备、反射炉、锅炉和转炉等核心设施,在生产中都依赖大量水进行冷却。随着产能的提升和周期延长,冶炼循环水中酸性物质积聚,水性酸度严重超标;大量铁锈、泥沙等杂质充斥其中,堵塞高压鼓风机、排烟机等设备过滤器,削弱降温效果,增加维修人员劳动强度。
为保证冷却水质量和酸碱度,冶炼厂每日向循环泵房水池添加氢氧化钠进行中和处理,即便如此,每月仍需置换300吨水,这无疑增加了生产成本,造成水资源浪费,与阿米巴经营理念中降低成本、节约资源的原则背道而驰。
就在大家为此困扰时,郭国忠、胡继红、吴杰3位老员工,以阿米巴倡导的“人人都是管理者”的姿态主动承担起解决问题的责任,发现问题的关键:转炉喷雾冷却每天消耗80~100吨高价值净化水,而循环水泵房每月置换排出的废水同样是净化水。
基于此,他们大胆提议将转炉喷雾水箱的用水改为循环水的回水。经过简单的管道调整和改造实验,成效显著。循环水泵房水质大幅改善,水温控制得到优化。
实践证明,阿米巴模式不仅是一种管理工具,更是激发组织内生动力的“法宝”。当每个经营单元都成为“会思考的利润巴”,每名员工都成为“经营者”时,不仅重塑了价值创造链,还为突破传统管理瓶颈提供了解决方案。
(岳可可 胡先明)
责任编辑:任飞
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