中铁资源新鑫公司多措并举推进降本增效

2025年07月28日 10:56 1379次浏览 来源:   分类: 科技创新   作者:

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乌兰矿硐门

近年来,中铁资源新鑫公司以大商务管理为核心抓手,紧扣“效益提升、价值创造”目标,聚焦矿山生产经营关键环节,以技术创新为重要突破口,扎实开展全要素、全流程降本增效行动,进一步加快了企业高质量发展步伐。

技术攻关助力充填成本优化。聚焦充填环节降本需求,开展专项技术攻关,针对不同尾砂特性精准调控絮凝剂添加比例,使底流浓度提升且保持稳定,充填作业时长延长,直接推动充填成本大幅下降。联合科研机构推进新材料应用试验,成功采用新型胶结材料替代传统水泥,进一步压缩原材料成本,在满足充填体设计强度、保障安全生产的前提下,通过胶凝材料的比选、充填配比优化、充填工艺优化,持续巩固、稳定工艺流程和技术指标,实现了提高充填体强度、降低充填胶凝材料消耗和降本目标。

先进装备赋能生产效能提升。坚持“安全生产四新”理念,采用中国方案、技术、工艺、设备,从国内引进天井钻机、矿用混凝土运输车等先进设备,构建“机械化减人、自动化换人”作业模式。其中,可视化遥控装载机的投用实现残矿安全回收全覆盖,累计回收残矿超10万吨。结合生产工作实际,建成井下人员定位、监测监控、通讯联络智能系统,实现井下作业人员定位、生产状态监控、应急通信的智能化管理与数据可视化呈现,大幅提升井下作业安全管控智能化水平,将突发险情应急响应效率提高40%以上。

建成混凝土制备系统创效显著。引进国产制砂设备建成蒙古国首个全流程混凝土制备系统,打造“全天候生产、全系列配套、全流程管控”的自产自销拌和站,其技术指标位列蒙古国同类站点前列,为矿山冬季混凝土施工提供稳定保障。该系统以乌兰矿井下废弃矿石为原料,经破碎、制砂加工后满足混凝土级配要求,石子破碎站单班最高产能达100 立方米/日,制砂机单班最高产能达200立方米/日,不仅年节约外购建材成本超200万元,而且解决了废弃矿石堆存及转运难题,实现固废资源化利用。

优化生产方案释放成本潜力。立足矿山生产实际工况,以 “安全优先、效率至上”为原则,通过持续深化生产方案动态优化释放成本管控空间。在采场结构设计优化中,针对原中间条柱布设方式存在的资源回收率低、作业面受限等问题,创新采用两侧点柱布设方法,持续优化采场两侧布设点柱,2024年,直接减少斜孔大孔作业量2600米,节省爆破材料、设备租赁及人工成本30余万元;在充填工艺革新方面,通过开展多次不同配比料浆流动性试验,精准掌握采空区坡度与料浆流动特性的匹配关系,成功将采空区充填方式由泵送改为自流,节约充填成本80余万元;在基建工程优化上,结合地质勘探新数据,组织设计单位开展多方案比选,降低了井筒深度,缩短了回风巷道,直接减少基建投资70余万元。

通过不懈努力,新鑫公司连续多年完成中铁集团下达的生产和经济指标,为企业高质量发展奠定了更加坚实的基础。

责任编辑:任飞

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