中铝山东有限公司氧化铝厂“金点子”催开“效益花”
2025年05月27日 10:13 1413次浏览 来源: 中国有色金属报 分类: 铝 作者: 王艾梅 李丙莲
2024年以来,中铝山东有限公司氧化铝厂大力开展职工合理化建议征集活动,激发职工立足岗位创新创效的积极性,让职工“金点子”催开“效益花”。其中,生产中心詹海英、刘立提出的“推广‘四新应用’促进节能降本”合理化建议,提升设备效能,实现科技降本,开启氧化铝厂“向科技要发展,主动求变”的科技兴企之路,因效果显著,被评为2024年度中铝山东企业“金点子”合理化建议。
悬浮风机上岗降能耗
种分槽上立盘反吹风使用焙烧压缩机供风,存在风量过剩、电耗高的现象。攻关小组践行“应修尽修,修必修好、逢修必改、逢改必优、修好如新”设备管理理念,以问题为导向,深挖设备能耗浪费的根源,向新设备推广要效益。
攻关团队在种分槽上新安装一台悬浮风机,同时优化槽上风管道流程。“以前,调整用风大小需要跨车间联系,现在岗位自己就能控制操作,非常方便。”立盘岗位人员如实说。实施后,新风机代替焙烧压缩机,为种分槽上立盘单独供风,年创效52.24万元。
蒸发器改造破瓶颈
蒸发器是蒸汽使用大户,面对当前蒸汽能源供应紧张问题,节汽就是提产。攻关团队以降低汽耗为目标,进行系统诊断,发现氧化铝厂六组蒸发器运行均超过15年以上,蒸水量和蒸水单耗都达不到设计要求。
于是,攻关团队紧锣密鼓实施技术改造,通过增加强制布膜装置,使五效与六效每根加热管内都存在液膜,避免管内断流、偏流、满流的情况出现,大大增加换热效率。
实施后,蒸水量整体提升5.2%,汽水比降低3%,年创效约540万元,破解了氧化铝高产稳产的瓶颈难题。
磨机升级稳运行
南线4#磨运行多年,矿浆磨传动系统频繁找正、气动离合器损坏频繁,影响生产稳定运行。
攻关小组现场诊断,制订设备升级方案,跑厂家联系备件。利用检修时机,他们去除气动离合器和盘车电机系统,优化实现以永磁电机直连传动轴。
建议实施后,让使用18年的4#磨高压电机彻底退出历史舞台,年节约用电费用约61.29万元,延长了电机的使用寿命,年降低单电机以及传动检修费36万元,同时,实现了调速变频、远程操作,简化磨机开车程序,为磨工操作减负。
在“新中铝”建设征程上,中铝山东有限公司氧化铝厂将以智能化工厂建设为契机,持续开展职工合理化建议征集活动,营造科技创新的浓厚氛围,为科技特强“新中铝”建设作出积极贡献。
责任编辑:任飞
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