将“浪费点”转化成“创效点”

2020年05月25日 12:50 1685次浏览 来源:   分类: 科技创新

 

 

5月份中铝山东有限公司动力厂煤气站结合公司开展的全要素对标工作,雷厉风行,快速行动,积极落实“具体抓、抓具体,反复抓、抓反复”的四抓工作要求,大干红五月坚决打赢提产量、提销量、提指标、提效率、增效益 “四提一增”攻坚战,点滴节能降耗,仅循环利用分馏塔产出氧气一项每年就能为企业节约电费用3.6万元。

中铝山东有限公司动力厂煤气站勇于挑战极限,想方设法降成本,千方百计增效益。员工在深挖内潜中发现,煤气站2台气化炉生产过程中,空分岗位经过分馏塔产出的氧气,会有一部分剩余液氧通过蒸汽喷射器进行放空排放。为消除这一浪费,大家集思广益动脑筋、想办法,对放空液氧进行收集储存,利用液氧泵对气化炉提供部分供氧,减少空压机、增压机的负荷,对放空液氧进行利用,将“浪费点”转化成了“创效点”。

“降本是全员的事,没有局外人。领导干部更是要‘干’字当先,率先垂范。”动力厂煤气站主任赵则珍说为提高产量,挑战极限,降低运行成本,该站针对空分液氧放空这一头疼现象,主动作为,将富余液氧利用液氧泵进行循环利用办法,降低运行设备负荷,节约电量,达到提产降本增效。煤气站党支部书记王东波、副主任于海带头深入班组忙碌在设备调试现场,密切关注设备运行状况,观察设备电流变化情况。煤气站空分班长信德峰与操作员工精心调试参数,液氧泵压力,根据蒸汽温度的升温情况,对空压机、增压机设备逐步降低负荷。通过一段时间反复试验液氧在满足2台气化炉生产需要基础上,员工通过调试阀门,对液氧进行导入液氧储槽罐回收,当液氧液位达到高液位时,及时开启液氧泵对富余液氧进行循环利用,降低设备运行负荷为企业创造效益,原本放空的氧气实现合理再利用,不但消除氧气放空带来的噪声及安全隐患,而且收到良好效益

目前设备各项指标运行正常,按照每天运行10小时计算日节约电耗2000多度,每月运行3次就能节电6000余度。

(李军 赵长海)

责任编辑:李幼玲

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