金威铜业公司工序成品率考核让产品质量上台阶

2016年09月13日 10:0 4701次浏览 来源:   分类: 铜资讯   作者:

  自7月6日以来,金威铜业公司产品成品率再次得到有效改善,七八两个月,产品加工成品率达68.04%,较去年同期61.26%增加7.78%。其中,黄铜加工成品率55.53%;紫铜加工成品率达到66.17%,同比提高3.14%;合金为39.89%,与去年同期相比提高0.91个百分点;退货率1.33%,与去年同期4.64%相比降低了3.31%。
  “每道工序都有成品率考核的要求,出问题沿着工序步骤找出问题所在,进而找出解决办法,实现成品率控制,这是公司实施考核办法的初衷。”这个公司质量技术部张辉用形象的比方这样介绍:如果有10卷铜材进入工序,每卷10吨,加工下来9卷达到9吨,另一卷只剩8.4吨,质量技术部门的工作人员就要沿着工序去查询损失的0.6吨在哪里,如何损失的?如果100卷、1000卷乃至更多,控制出来的量,所累积的效益就很可观了。
  从7月6日开始,这个公司每个生产分厂对经过的料卷铸锭都进行称重记录;每天每个分厂都要对工序的成品实施汇总分析,分析的结果保送到公司质量技术部。对于相关工序小于考核值的异常成品率,分厂还要安排专人跟班,查找原因,提出解决的措施。对于长期达不到成品考核率考核值的工序,公司技术部门则要通过专题研究来解决。“更多的是强调责任心,与人的主观能动性。”张辉说,成品考核率最大的潜在功效在于可以增效。对于紧扣质量提升,挖出效益的帮助是潜在的,也是巨大的。
  过去,这个公司的铣面机成品率不是太理想。8月1到31日30天时间里,这个公司着力在这个环节上下功夫“琢磨”。如何在保证质量的前提下,通过一次铣面、二次铣面后,减少铣削量,增加有效量,通过细化后的“铣削成品考核参数”,每个小时、每个时段跟踪考核调试。截至9月初,这道工序的质量要求逐步达到考核值,所有产品的退货率完全可以控制在2%以内。

责任编辑:付宇

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