中铝洛铜铜板带厂通用车间制作冷却器工作侧记
2016年07月26日 9:43 5376次浏览 来源: 中国有色金属报 分类: 铜资讯 作者: 汪恒玉 李昆明
近日,中铝洛阳铜业有限公司铜板带厂精加工车间六号气垫炉告急!冷却器因年久老化而损坏。
六号气垫炉,是铜板带厂生产线的主体设备。在全公司上下提质增效的关键时刻,主体设备的趴窝,给生产造成了影响。铜板带厂领导立即协同设备科各个职能科室人员,到现场实地勘察,研究分析,制定解决方案。大家一致认为,制作这个冷却器,只有现在最先进的线切割或者水切割技术,又快又好。结果,画好图纸,当拿到加工单位后,被告知为,一个半月后才能加工成。
一个半月,就是一个月也等不起啊!这就等于整个铜板带厂要停产了!“这还得了!”机加工专业出身的通用车间主任梁晓勇站了出来,“这个活交给我们通用车间!保证以最短的时间完成任务。”话说出去了,任务的艰巨性每个人心里都很清楚……
来料为4块1250×400×5毫米的耐热不锈钢,需要在这上面铣出角度为正“八”字形和反“八”字形共108个直径14×58毫米长孔。因为没有线切割和水切割这样的先进工艺,要完成这个任务,就要依靠全手工操作。
“困难面前低头是懦夫,昂头挑战就是勇士。”梁晓勇毫不犹豫,接下了这个重任。在机修工区组成了以梁晓勇为核心,首席员工钱刚、技术骨干安友杰、袁建伟、李宏伟等技师的攻关团队。
在团队成员认真、细致地测量、规划下,一条条纵横交错,脉络清晰的定位线,一个个精准的定位点,密密麻麻、整齐有序的模型初步呈现在人们面前。
加工是最艰巨的任务,丝毫的偏差,都会造成报废而前功尽弃,而且,超强的劳动强度考验着每个成员。
经过一个多星期的连续奋战,终于攻克难关,交出了一份合格的答卷。板子加工好,仅仅是加工的第一步。随后就是难度更大的焊接。需要把4块板子分成两对,在108个孔上插入108根冷却管,因为角度不同,每个孔之间的距离很小,并且犬牙交错,所以焊口密度很大,如果温度掌握不好,就会造成漏焊泄露,还会造成金属的晶间腐蚀而出现渗漏。
在困难面前,勇于担当才是合格的洛铜员工。机电工区工长二级技师苏建伟,带领焊工骨干宋自庆、郭明学等人,凭着丰富的焊接经验、过硬的技术,立即拿出了方案。采用小电流,低电弧来控制温度,然后采取快速焊接技巧,保证金属晶间不腐蚀,确保焊接质量。在苏建伟的带领下,他们与时间赛跑,争分夺秒,仅用了4天时间就大功告成。
这个在外加工需要一个多月的工件,在他们全力以赴、齐心协力的努力下,仅用了15天时间就拿下这项艰巨的任务,为洛铜提质扩能,降本增效作出了突出的贡献。
责任编辑:付宇
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