中铝贵州分公司提高供电整流效率效益明显

2016年05月06日 10:24 10084次浏览 来源:   分类: 有色装备

  本报讯 今年一季度, 中铝股份贵州分公司动力厂紧密围绕经营创效和成本费用控制,以精准辨识、消除浪费为突破口,与电解铝厂协同配合,抓好供电四站整流效率提升。截至3月份,整流效率超过基准值0.18个百分点,每天减少电流损耗约2万余度,预计年节电730万度以上,可创效益200万余元。
  去年10月份以来,该厂供电车间四站整流机组运行参数开始出现波动,整流效率也随之出现下滑,造成的整流电量损耗增加。为解决这一浪费问题,该厂将提高供电四站整流机组整流效率作为运营转型项目立项,并晋级为贵州分公司直接管控的L0级运营转型项目。
  项目实施过程中,该厂与电解铝厂密切配合,结合电解铝厂生产计划、电解槽开停情况,同步精准调节整流机组油载开关级数,减少整流机组损耗;对电解停槽情况进行跟踪,判断整流效率的变化,变化点在哪儿就对那个点进行确认;与电解厂保持经常性联系,按照电解槽运行台数,确定整流机组配置;双方共同努力,控制好电解槽电流效应,保持整流机组良好的技术状态;致力于电解槽压降和提高供电整流机组效率,配合做好优化设备运行方式的试验和精准控制。
  动力厂作为该项目实施的主体单位,由分厂领导带项目,集中专业管理科室和供电车间技术力量,成立了专门的技术攻关团队。大型电解铝整流机组的效率怎样才能提高,一直是业内公认的技术难题。该厂致力于从零开始,查阅了大量技术图纸,收集了大量网络信息资料,借鉴最佳成果实践案例,形成了指导性技术意见。然后对可能造成机组损耗增加的各种因素进行诊断分析,利用近3年来整流机组运行参数近万余个数据,逐一对比分析,研究机组负荷率与效率之间的关系,在基本明确负荷率与机组效率之间的关系后,开始结合电解槽运行数量和电解直流电压变化进行相关实验。3月10日,根据总结和分析多次试验数据,结合电解系列不断变化参数和保证电解直流输出平稳性的基础上,制订了《机组饱抗电流控制规定》,并严格执行。同时,通过对整流机组二极管元件均流测试和校准、加强电气连接点接触电压测试及降压处理,使整流机组整流效率得到了明显提升,较好地完成了阶段性攻关任务。
  下一步,该厂还将再接再厉,按计划抓好10千伏补偿电容器改造、完善整流机组运行温度与整流效率关系的分析及控制措施,力争进一步提升整流效率,在降本增效工作中再立新功。
  (彭顺亮 袁春)

责任编辑:赵天宁

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