华泽铝电铸造厂改进精炼工艺质量升成本降

2015年11月09日 9:7 6395次浏览 来源:   分类: 有色装备

    近日,山西华泽铝电有限公司铸造厂合金工区对精炼工艺进行技术革新,采用不锈钢管代替镀锌管进行精炼作业,统计数据显示,不锈钢材质的精炼管使用寿命是原镀锌管的10倍以上,不仅大大降低了生产成本,而且提高了产品质量。
  
  据悉,精炼过程中精炼管要与铝液进行接触,以前合金工区使用的镀锌管,材质为普通钢铁,熔点低,与铝液接触十几分钟就会出现管口熔化,使得铝液铁含量升高,造成铝液污染;另一方面精炼管的用量过大,抬高了生产成本。
  
  为解决这一问题,铸造厂技术人员通过查阅资料和市场调研,发现不锈钢的熔点要比一般钢铁的熔点高100摄氏度,而且不锈钢管市场货源充足容易采购,经过技术人员多次试用,精炼管的消耗量从以前的每12小时1至2根降至目前的每120小时1根,在大大节约材料成本的同时,也提高了产品质量。

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