中铝山东创新思维激发“瘦身”潜能

2014年11月06日 8:45 5333次浏览 来源:   分类: 再生金属资讯   作者:

                    

 

面对今年下半年更加严峻的生产经营形势,如何降本增效,实现本质脱困目标成为各单位的“重头戏”。中铝山东企业氧化铝厂以公司建成投产60周年和中铝总部年中工作会议精神为契机,以市场化改革为动力,从分厂到工区不断创新思维、改革质变,在雷厉风行、多措并举中,千方百计降成本,激发全员“瘦身”潜能,并取得显著成效。

分厂“雷厉风行”

为了进行一步降低成本,该厂以“三找四创”“三找”即从效益上找问题、从管理上找原因、从改革上找办法;“四创”即降本增效、科技创新;深化改革、机制创新;面向市场、营销创新;夯实基础、管理创新)主题实践活动作为贯穿全年生产主线的总纲领,严格按照年初成立的“四个小组”情况进行运作管理。降本降耗小组自成立起,针对各种辅材、备件、机物料费用等现状,通过内部细分、制定措施、落实责任的严格管理,按照工区、科室和降本项目的分工划分为5个分小组,从上到下层层把关,经过五个多月的连续推进,开展了絮凝剂、润滑油品、焙烧电偶、电缆、减少外委DCSPLC系统维护费用等八项内容的降本降耗攻关活动累计节创价值479(260)余万元,实现了备件、辅材、机物料费用月控制在83万元以内,比去年同期降低50%以上。

在降本攻关活动中,絮凝剂费用通过对调配过程中碱、水的自动化比例调配、添加系统的远程控制、修复变频器、不定期检查监督、费用与岗位操作人员挂链考核等各项举措的大胆实施,不仅稳定了调配液指标,确保了絮凝剂的沉降效果,而且絮凝剂的添加实现了自动化操作控制,操作人员根据槽况,可随时增加、减少添加量,既保证了槽况,又减少了絮凝剂的用量,从而使絮凝剂的费用逐月降低,由去年的年均25.11/t.AO,降至12/t.AO,上半年降低费用172万以上;针对润滑油品,降本小组通过核查各单位的消耗指标,重新制定了油耗考核办法,并把润滑油品性能、价格比对,确定性价比高的油品作为选择对象,通过费用指标与所在岗位挂钩等措施,使消耗费用由去年月9.6万元,降至现在的每月4万元以下;同时还通过废旧物资回收拍卖、备件修复、废钢铁回收等各种举措全面降本,并取得了显著成效。 

工区“多措并举”

在分厂的积极带动下,工区也结合自身实际,围绕各自的降耗目标,制定相应降本措施,迅速开展多措并举的降本攻关活动,不断为该厂的降本增效拓宽渠道。

 原料区结合工区实际,为进一步优化指标、降低消耗,不断通过槽体、电机改型、能源业绩管理模块的推广实施、加强设备达标升级、外委内干等举措的实施,努力实现全方位的节能降耗。从去年年底到现在,工区在3#高洗槽改分离槽流程降耗取得显著成效的基础上,还对40多台电机进行了改型,使电耗大幅降低。同时该区还利用运营转型的工具、方法,按照“五步法”持续改善,制定了降低汽耗的十一项管理措施,严格考核兑现,努力使生产效益最大化,成本消耗最低化。产品区通过1#炉布袋收尘器的分隔轮拆除,改造为翻板阀的流程优化,既降低了电耗,又避免了烧电机和漏料频发的现象;还通过对2#焙烧炉余热利用项目更换换热塔、板换、压滤机等方面的努力完善,节约了大量蒸汽费用。非铝产品区通过制定原料管理“外延”措施、型煤工业化实验、石灰炉分质供气等鲜明举措,不仅降低了石渣率和燃料成本,而且保证了炉气供应和石灰质量的稳定提升。其他工区也纷纷行动,积极采取有效的降本举措。

“只要大家齐努力,办法总比困难多。”无论是分厂还是工区,该厂在自上而下的雷厉风行中,不仅找到了降低成本、稳定生产、解决难题的多条蹊径,而且通过全员思维潜能的改革质变,不断为企业创新创效获取了新的效益突破口。 (宋红  王艾梅)

责任编辑:赵天宁

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