巧治“尾矿之患”——灵宝金源尾矿无害化处理工艺探秘

2010年05月05日 9:29 13597次浏览 来源:   分类: 新技术   作者:


  干式排放终结“尾矿库时代”
  “要实现尾矿干堆,脱水是关键环节。我们的秘密武器就是利用深锥浓密机进行浓缩脱水。”王安理这样介绍已在金源公司获得成功的新型尾矿无害化处理工艺。
  要了解这一工艺的真谛,先要从灵宝金源千吨选厂的尾矿性质和工艺说起。千吨选厂入选的是低品位石英脉金钼多金属矿石,选矿工艺包括混合浮选、氰化提金、浮选钼、铅、铜,综合回收了金、钼、铅和铜,尾矿成分主要是石英、碳酸钙等矿物,尾矿产率99%,尾矿比重2.9吨/立方米,尾矿矿浆浓度为26~29%,矿浆pH值=6~7,-200目粒级占60~65%,但-400目粒级占38.68%,粒度粗细组成很不均匀。为提高金的回收率,炭浆厂采用原矿二段闭路细磨工艺,其尾矿粒度为-200目占90~93%,矿浆浓度45~48%,尾矿数量350吨/日,尾矿水含氰化钠质量分数0.05%。
  针对以上实际情况,王安理带领科技人员深入分析,反复实验,最终确定了新型尾矿无害化处理工艺。就是将尾矿经浓缩-过滤二段脱水后,得到尾矿干渣和回水,尾矿干渣直接堆存于尾矿堆场,回水全部循环利用,只建尾矿堆场无需建尾矿库。
  技术人员经过深入分析,达成共识:尾矿自流至深锥浓密机进行浓缩脱水,将矿浆浓度由26~29%提高至62~65%,然后用泵将浓缩底流矿浆扬送至陶瓷过滤机过滤脱水,所得尾矿干渣含水13%以下,尾矿干渣用皮带输送机输送至尾矿堆场,采用装载机摊铺、逐层碾压、夯实后覆土、即可恢复植被或复垦;浓密机溢流水和陶瓷过滤机滤液水统称为回水,回水经回水处理系统净化后供生产循环重复使用。
  炭浆厂尾矿自流至搅拌槽,搅拌槽起到缓冲和搅拌的作用,用泵直接扬送至陶瓷过滤机过滤,滤渣和千吨选厂尾矿滤饼用同一条皮带输送机输送至尾矿堆场,滤液水供炭浆厂重复使用。
  这一工艺首先在灵宝金源千吨选厂取得了理想效果:千吨选厂尾矿水的重复使用,除可回收其中的微量金外,还可节约各类选矿药剂费,供水费用等约120万元/年。从2006年7月年至2009年底,已累计节水约317万吨,填沟造地约16.49亩,回水循环重复利用率达到92.6%,从根本上解决了千吨选厂生产用水问题。
  炭浆厂回水的重复循环使用,每年可以减排含氰废水12万立方米,回水中的氰离子和碱得到循环利用,可节约氰化钠约45吨/年,不需另建污水处理设施,可减少含氰废水处理费用18万元/年,杜绝了含氰废水污染水资源。
  而尾矿直接堆存于尾矿堆场,无需建尾矿库,尾矿管理人员比尾矿库少10人,按10年计算人工费可减少200万元;按10年服务年限计算尾矿堆场比尾矿库投资少459.94万元;尾矿逐层压实保证了尾矿的安全堆存,真可谓一举多得。

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责任编辑:彭薇

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