重庆能源集团旗能公司两项目在第十届重庆市“五小”创新晒暨优秀项目活动中斩获佳绩

2025年11月17日 10:36 178次浏览 来源:   分类:   作者:

近日,第十届重庆市“五小”创新晒暨优秀项目推介展示交流系列活动获奖结果发布,华润电力重庆能源集团旗能公司(以下简称“旗能公司”)申报的“燃气焙烧装置节能创新改造”“全石墨化阴极节能电解槽改造”项目分别荣获二等奖、三等奖。在决赛路演现场,两项技术的创新价值与实践成效得到评委与行业同仁的高度认可。

“全石墨化阴极节能电解槽改造”项目聚焦国家“双碳”目标与电解铝行业阶梯电价政策要求,直击企业铝液综合交流电耗居高不下的核心痛点。

该项目团队通过深入分析电解槽运行电压组成,精准锁定“阴极压降”这一关键优化方向,创新采用全石墨化阴极与低碳高导电钢棒,将传统碳扎糊连接工艺升级为磷生铁浇铸,并针对性解决电解槽热平衡失衡、新型槽焙烧启动等技术难点,通过侧部蛭石保温板与底部高强纳米保温板的组合应用,电解槽热阻提升至2892K/W,较石墨质阴极电解槽提高246.37K/W;炉底压降降至210mV,较四代槽降低78.3mV,单槽年节电可达120kW·h/t-Al,为行业提供了“节能+降碳+增效”的可复制方案。

“燃气焙烧装置节能创新改造”项目针对传统压缩空气型焙烧装置能耗高、控温难、阴极氧化严重等问题,开展系统性技术革新。

团队将助燃风供应方式由压缩空气改为风机供风,摆脱管网依赖,同时,完成24个烧嘴材质升级(采用316L不锈钢)、控制站软件迭代、无线远程监控系统搭建,实现焙烧过程温度、流量、氧含量的精准管控。改造后,单槽焙烧用电成本从1.73万元降至0.12万元,降幅超93%;按年焙烧50台槽计算,年节电80万千瓦时、降本40万元,摆脱了高能耗的行业困境。

两项成果的脱颖而出,不仅彰显了旗能公司在技术创新领域的硬实力,更体现了对“五小”创新精神的深度践行,以“小革新”解决“大难题”,以“小创造”推动“大变革”。

近年来,旗能公司依托华润集团劳模创新工作室、青年创新工作室等平台,累计开展“五小”创新项目492 项,培养了一批专业化创新团队,形成“青年敢创新、团队能攻坚、成果可转化”的良好创新生态。未来,旗能公司将持续深化“五小”创新实践,加快两大技术的全面推广与迭代升级,力争为电解铝行业节能降碳贡献更多铝业智慧,为实现“双碳”目标注入更强动力。(陈廷明 杨贤福)

责任编辑:任飞

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