近日,科邦锰业湿磨球磨机的给矿量由平均34吨/小时,逐步提高并稳定在41吨/小时以上,处理量提升后,除满足现有生产需求外,还每天可为冬季储备约200吨的湿磨饼,同时,浓度、细度均能满足生产需求。
磨矿是科邦锰业工艺流程第一道工序,前期,科邦锰业将原有干磨工艺技改为湿磨工艺,成为整个锰行业的一次技术突破,项目运行以来,对矿石中可溶性氯脱除率达到60%以上,大幅降低除氯成本,磨矿能耗降低为原三分之一,年节约电费约300万元。同时,湿磨洗矿水可重复回收使用,能减少清水补充,降低水耗量。前期的各项指标,无论从成本还是环保方面,都足以证明本项技改项目是成功可行的,但唯一不足之处就是未能达到设计处理量40吨/小时。
马明和张新在现场交流工艺流程
为进一步优化工艺流程,提升处理量,科邦锰业派有着20多年选矿工作经验的马明和张新,对湿磨工艺进行再攻关。自8月初以来,马明、张新便每天早上前往现场,查找问题原因,凭借多年的工作经验,很快就发现了问题所在,制约指标不理想的原因主要有两点,一是公司人员流动性大,操作工更换频繁,操作水平低;二是高压辊磨机设备缺陷,不能满足工艺需求,从而影响湿磨的处理量和效果。
既已查明原因,接下来便是一项一项突破。两位老将一商量,决定先从人员问题入手,每天对一线操作工进行手把手指导演示,并为大家开设简单易懂的理论知识培训,同时调整责任心强、技术过关人员上晚班,技术偏弱的上白班,以便出现问题时可及时补救。经过有效指导培训,人员综合操作水平均有提高。
马明和张新进行现场指导
其次是对工艺进行调整,开启球磨机,将籽料进行破碎后和矿粉混合进入湿磨球磨机,马明带领操作人员对湿磨球磨机的钢球配比进行优化,设定合理参数值。经过近两月时间,湿磨球磨机的给矿量逐步提高并稳定在41吨/小时以上,达到设计处理量。
本次技改,充分发挥了老同志的经验优势,同时将好的做法形成工艺文件制定操作规程,固化员工的操作行为,最终实现预定目标。
(图/阿卜杜佧玛尔·阿卜来提)
责任编辑:孟庆科
作者稿件一经录用发表,将同时被中国知网、万方数据等多种数据库全文收录。如作者不同意文章被收录,请另投他刊,否则将视为同意收录。作者向本刊来稿视为同意将文章的复制权、翻译权、发行权、信息网络传播权、汇编权在全世界范围内转让给本刊。本刊刊登该文后,将一次性支付作者稿酬。本刊自己或授权第三方再以其他方式出版该文,不再支付作者稿酬。
投稿论文时作者需保证:作者所投送的论文是作者独立取得的原创作品,无一稿多投,不涉及保密及其他与著作权有关的侵权问题;若发生一稿多投、侵权、泄密等问题,一切由作者负责。