山东铝实现检修质量和产量效益“双保障”

2017年03月21日 9:27 4068次浏览 来源:   分类: 铝资讯   作者:

    中铝山东有限公司氧化铝厂集中清检

    实现检修质量和产量效益“双保障”


    本报讯  “分段清检改为集中清检的方式,不但工作效率高,大幅减少设备清检对产量的影响,降低成本损失,也充分落实‘避峰填谷’的生产组织要求,使效益最大化。”近日,中铝山东有限公司氧化铝厂调度主任王加文,在器酸洗清检现场告诉笔者。
    氧化铝厂以效益为核心,精心组织生产流程的计划检修工作,采取统一部署,科学管控的组织模式,在保障清检质量的同时,创造了清检日产量最高的历史记录。
    以往的分段清检方式中,蒸发器、管道化、原料磨、隔膜泵等哪一个工序的大型设备清检都会对当日产量带来极大影响,甚至会出现“零”产量。为了实现检修质量和产量效益的“双保障”,该厂统筹谋划、统一行动,从设备检修细节、安全环保、人员安排、停车时间、液量调整等各方面提前多次召开平衡会议,深入探讨集中清检的每一个细节,制定出最佳“双保障”清检方案,厂部领导分段挂靠、安全防护专人盯防、调度中心统一指挥、各工区部门全力支援。
    在清检过程中,各工区抽调的精干力量组成的清检队伍,放弃休息,准时到达既定清检点集合,随着调度指令的下达,各工序随即展开了清检工作。在蒸发器清检现场,来自生产三区、除杂工区、包装工区和本工序的员工分布在各楼层清检点,他们不惧辛苦,严格按照清检标准操作着每一个清检环节;在原料磨现场,由非铝产销区、低钠生产区、本工序员工组成的“混编”队伍对4#原料磨进行选球、补球,看那热火朝天的场面,他们丝毫没把钢球沉重、挑选难度大的困难放在眼里;在隔膜泵检修现场、管道化倒组现场、压滤机换布现场,每一名员工行动起来健步如飞、操作起来一丝不苟,为了清检质量的再提高和清检时间的再缩短,全然顾不上“喘口气儿”。他们连续奋战12个小时,随着清检用时最长的蒸发器一次开车成功,标志着此次集中检修按计划胜利完成,未发生安全事故和返工现象,清检质量得到了充分保障。
    由于此次集中检修计划周密、组织严谨,创造了清理检修和生产组织共赢的历史性突破。在清检当日,用矿量达到2050吨,完成产量1171吨。由于各工序的统筹集中清检,节约蒸汽600吨约6万余元,同时可节电42000kwh,实现了低产清检日的效益最大化。
    (张开亮 王友发)

责任编辑:王慧

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